expert excimer laser repair
Czas czytania: 9'

Raport z przeglądu technicznego lasera ekscymerowego Mex-L2 Technolas 193nm

Wprowadzenie

Niniejszy raport systematycznie dokumentuje kompleksowy proces szczegółowej konserwacji i optymalizacji wydajności lasera ekscymerowego Mex-L2 Technolas 193nm ArF. Celem tej konserwacji było rozwiązanie kluczowych problemów, takich jak osłabienie energii wyjściowej i pogorszenie stabilności spowodowane długotrwałą pracą pod dużym obciążeniem. Zakres konserwacji obejmował kluczowe podsystemy, w tym: komora optyczna, system wyładowczy, obieg gazu, sterowanie elektryczne oraz droga chłodzącego powietrza.

Dzięki dokładnemu czyszczeniu, odnowieniu kluczowych komponentów, wymianie zużytych i uszkodzonych części oraz precyzyjnej kalibracji, wydajność urządzenia została doskonale przywrócona. Testy końcowe wykazały, że maksymalna energia pojedynczego impulsu lasera osiągnęła 153,6 mJ (@27kV), a stabilność energii (względne odchylenie standardowe) była lepsza niż 1.4% (@10Hz). Wszystkie kluczowe parametry znacznie przekroczyło 80% oryginalnych specyfikacji fabrycznych, znacznie przewyższając umownie określone kryteria odbioru (>100 mJ). Raport kończy się przedstawieniem długoterminowych strategii konserwacji i zaleceń mających na celu wydłużenie żywotności urządzenia oraz zapewnienie stabilnej pracy w przyszłości.

Tło konserwacji i szczegółowa zawartość prac

Ten szczegółowy przegląd konserwacyjny obejmował przede wszystkim następujące szczegółowe zadania:

1. Otwarcie komory lasera i kompleksowa konserwacja

Operacja: Komora lasera została otwarta ściśle według procedur operacyjnych w czystym środowisku.

Obsługa elementów optycznych: Całkowicie refleksyjna zwierciadło i zwierciadło sprzęgające wyjściowe rezonatora zostały oczyszczone bezinwazyjnie używając specjalistycznego papieru bezpyłowego i wysokoczystych rozpuszczalników. Do kontroli wyrównania toru optycznego przed i po czyszczeniu użyto lasera He-Ne.

Kontrola mechaniczna: Sprawdzono wszystkie mocowania elementów optycznych pod kątem dokręcenia i stabilności, aby zapewnić brak luzów, gwarantując długoterminową stabilność toru optycznego.

2. Czyszczenie elektrod wyładowczych i systemu prejonizacji

Diagnoza problemu: Po otwarciu komory stwierdzono, że powierzchnia głównych elektrod wyładowczych była pokryta nierównomiernym czarnym osadem i niewielkimi ilościami fluorku metalu; ceramiczna obudowa struktury prejonizacji wykazywała oznaki erozji łukowej.

Technika obróbki: Elektrody zostały drobno ręcznie polerowane używając specjalistycznej pasty polerskiej i ściereczki do przywrócenia ich lustrzanego wykończenia i poprawy jednorodności wyładowania. Zespół prejonizacji został rozmontowany, oczyszczony, a zużyte ceramiczne części izolacyjne wymienione. Ten etap był najważniejsza część przywracania wydajności lasera i stabilności energii.

3. Naprawa zasilania napędu cyrkulacji gazu

Lokalizacja usterki: Testy wykazały zniekształcone przebiegi wyjściowe modułu zasilania, powodujące nieprawidłowe napięcie napędu silnika wentylatora, co skutkowało nietypowym hałasem i wahaniami prędkości.

Środki naprawcze: Uszkodzone urządzenia napędowe i kondensatory filtrów zostały wymienione, połączenia lutowane przelutowane, a parametry wyjściowe skalibrowane na nowo. Po naprawie wentylator działał płynnie, a hałas wrócił do normy, zapewniając jednorodność mieszanki gazu laserowego.

4. Czyszczenie i renowacja systemu cyrkulacji powietrza w komorze

Operacja: Kanały powietrza cyrkulacyjnego zostały całkowicie rozmontowane, a nagromadzone proszek i inne zanieczyszczenia wewnątrz usunięto za pomocą alkoholu izopropylowego i pistoletu powietrznego wysokiego ciśnienia.

Zaktualizowane komponenty: Zużyte uszczelki kanałów oraz elektrofiltr (używane do adsorpcji zanieczyszczeń i produktów ubocznych w gazie laserowym) zostały wymienione, aby zapewnić czystość gazu i efektywność cyrkulacji.

5. Przywrócenie szczelności gazowej komory lasera

Standardowa eksploatacja: Uszczelki komory zostały wymienione, a test szczelności powtórzony.

Inspekcja: Do sprawdzenia szczelności komory użyto wysokoprecyzyjnego detektora nieszczelności na hel masowy. Ostateczna szybkość nieszczelności była lepsza niż 5x10⁻⁷ Pa·m³/s, znacznie przekraczając wymagania operacyjne, zapewniając długą żywotność gazu roboczego (mieszanina Ar /F₂ /Ne) oraz stabilność energii podczas długotrwałej pracy.

6. Pełna integracja i testowanie systemu

Po zmontowaniu wszystkich komponentów przeprowadzono pompowanie próżniowe, przepłukanie wysokoczystym azotem oraz końcowe napełnienie gazem roboczym.

Do kompleksowych testów wydajności i pozyskiwania danych podłączono zewnętrzny wysokoprecyzyjny miernik energii, spektrometr oraz oscyloskop.

3. Wymagania kontraktowe i specyfikacje

Zgodnie z umową, sprzęt po konserwacji musi spełniać:

  • Całkowita wydajność lasera przywrócona do powyżej 80% zgodna z oryginalnymi specyfikacjami fabrycznymi;

  • Maksymalna energia pojedynczego impulsu >100 mJ (193nm);

  • Wydłużona żywotność, zapewniająca długoterminową stabilną pracę.

Wyniki testów konserwacyjnych

1. Weryfikacja długości fali

Sprzęt testowy: Spektrometr.

Wynik: Centralna długość fali była stabilnie zablokowana na 193,3 nm, z pełną szerokością na połowie maksymalnej wysokości (FWHM) < 0,5 nm, zgodną z charakterystyką lasera ekscymerowego ArF. Nie zaobserwowano innych niepożądanych szczytów, co wskazuje na dobry stan luster optycznej komory rezonansowej oraz prawidłowy stosunek mieszaniny gazów.

Opis obrazu:

Oś pozioma to długość fali (jednostka: nm), a oś pionowa to intensywność (jednostki względne). Wykres pokazuje ostry i symetryczny szczyt skupiony na 193,3 nm, potwierdzając dokładność i czystość długości fali wyjściowej, spełniając standardowy ultrafioletowy output laserów ekscymerowych.

2. Energia impulsu i stabilność

Sprzęt testowy: Miernik energii.

Napięcie magazynującekV)

Energia(mJ)

1Hz

10Hz

Śr

Odch

Relatywne Odchylenie Standardowe(%)

Śr

Odch

Relatywne Odchylenie Standardowe(%)

25.0

119.6

0.98

0.82

115.1

2.00

1.74

26.0

136.4

2.00

1.47

126.2

2.07

1.64

27.0

147.5

1.2

0.81

137.2

1.9

1.38

28.0

156.0

2.13

1.37

144.5

2.59

1.79

Analiza wyników: Jak pokazano w powyższej tabeli, wyjściowa energia wykazuje dobrą liniową zależność od wysokiego napięcia. Przy kontraktowo wymaganych 27kV maksymalna energia pojedynczego impulsu osiągnęła 153,6 mJ (@27kV), znacznie przekraczając standard >100 mJ. Co istotne, stabilność energii (mierzona względnym odchyleniem standardowym RSD%) pozostawała lepsza niż 1,8% nawet przy pracy z częstotliwością 10Hz, co świadczy o doskonałym stanie jednorodności wyładowania i systemu cyrkulacji gazu. Nieco niższa energia przy wysokich częstotliwościach powtarzania wynika z efektu soczewki termicznej, co jest normalne.

3. Analiza profilu wiązki

Metoda testu: Użycie papieru wypalającego wrażliwego na UV.

Wynik: Profil wiązki był regularnym prostokątem, o wymiarach około 15mm x 5mm o rozmiarze, z równomiernym rozkładem energii, ostrymi krawędziami i bez istotnych zniekształceń lub wgłębień. Wskazuje to na precyzyjne ustawienie rezonatora i równomierne wyładowanie elektrod.

Opis obrazu:

 

Wzór wypalenia na papierze pokazuje jasną, jednolitą prostokątną plamę, o wymiarach spełniających specyfikacje i ogólnie równomiernym rozkładzie energii, co dowodzi doskonałej jakości wiązki odpowiedniej do precyzyjnej obróbki materiałów.

4. Pomiar przebiegu impulsu

Sprzęt testowy: Fotodioda o szybkim czasie reakcji i szybki oscyloskop.

Wynik: Szerokość impulsu (FWHM) wyniosła około 18 ns, z ostrym narastającym zboczem i bez istotnych podwójnych szczytów lub ramion, co wskazuje na wystarczającą prejonizację oraz szybki, dobrze zsynchronizowany główny proces wyładowania.

Opis obrazu:

Zrzut ekranu oscyloskopu pokazuje typowy przebieg impulsu lasera ekscymerowego. Oś pozioma to czas (jednostka: ns), a oś pionowa to intensywność (jednostki względne). Mierzona szerokość impulsu FWHM wynosi 18 ns, z czystym przebiegiem, co wskazuje na doskonały stan obwodu wyładowczego.

5. Protokół z miejsca testów

Opis wideo:

Status pracy jednostki laserowej. Pokazuje ogólny wygląd lasera po konserwacji, z zamkniętymi drzwiami urządzenia, wskaźnikami panelu sterowania działającymi normalnie i w normalnej pracy.

Opis wideo:

Interfejs akwizycji danych i monitoringu. Zbliżenie pokazuje ekran monitorowania danych podczas pracy, w tym odczyty energii w czasie rzeczywistym, ustawienie wysokiego napięcia, częstotliwość powtórzeń i inne parametry, oraz interfejs instrumentu akwizycji do ciągłego pozyskiwania energii.

Kompleksowe wnioski i sugestie usprawnień

Podsumowanie:

Ten szczegółowy przegląd konserwacyjny zakończył się pełnym sukcesem. Wydajność urządzenia została nie tylko całkowicie przywrócona, ale jego wyjściowa energia i stabilność przewyższyły oczekiwania. Wskazuje to, że kluczowe komponenty tego lasera (takie jak obwód Blumleina, podłoża optyczne) są nadal w dobrym stanie i mają wysoką wartość resztkową. Ta konserwacja skutecznie uniknęła wysokich kosztów zakupu nowego sprzętu i wydłużyła okres eksploatacji o co najmniej 3-5 lat.

Sugestie długoterminowych usprawnień:

Regularna konserwacja: Zaleca się kontrolę systemu cyrkulacji gazu co 6-12 miesięcy.
Monitorowanie elektrod: Sprawdzaj stan powierzchni elektrod po każdym 1 milionie wyładowań, aby uniknąć nadmiernego nagromadzenia odprysków.
Kontrola środowiska: Środowisko pracy powinno być niskopylne, aby zapobiec przedostawaniu się cząstek unoszących się w powietrzu do komory i wpływaniu na elementy optyczne.
Inteligentny monitoring: Wprowadź system monitoringu online (energia, prąd, napięcie) do szybkiego wykrywania nieprawidłowości.
Zarządzanie żywotnością: Ustal pełną historię żywotności poprzez rejestrowanie cykli wymiany gazu i czasów konserwacji elektrod.

Najczęściej zadawane pytania

Q1: Dlaczego laser ekscymerowy wymaga regularnej konserwacji?

A: Długotrwała eksploatacja prowadzi do: osadzania się i korozji na powierzchniach elektrod wskutek wyładowań, co może powodować spadek energii; zanieczyszczenia okien optycznych, prowadzącego do nierównomiernego profilu wiązki; zmiany składu gazu, powodującej fluktuacje energii impulsów; starzenia się uszczelek, co prowadzi do wycieków gazu i wpływa na żywotność. Dlatego regularna konserwacja przywraca wydajność i wydłuża żywotność urządzenia.

Q2: Jak długo utrzyma się wydajność po konserwacji? Kiedy spodziewany jest następny duży przegląd?

A: Czas utrzymania wydajności jest bezpośrednio związany z obciążeniem i jakością rutynowej konserwacji. Przy zalecanym harmonogramie konserwacji zapobiegawczej oczekuje się, że podstawowa wydajność pozostanie stabilna przez 12-18 miesięcy. Następnie energia będzie stopniowo spadać z powodu starzenia się gazu i lekkiej korozji elektrod, co można częściowo przywrócić przez wymianę gazu roboczego. Kolejny większy przegląd o podobnej skali przewiduje się za 3 do 4 lat lub powinien być rozważany po przekroczeniu łącznej liczby 150 milionów impulsów.

Q3: Dlaczego stabilność energii (RSD%) jest tak ważna?

A: Stabilność energii bezpośrednio determinuje spójność wyników obróbki i wskaźnik wydajności. Szczególnie w mikroobróbce, 1% fluktuacji energii może powodować defekty takie jak nierównomierna głębokość obróbki, nieprzebicie materiału lub nadpalenia. Stabilność po naprawie poniżej 1,8% (przy 10Hz) to doskonała wydajność przemysłowa, wystarczająca dla większości precyzyjnych zastosowań.

Q4: Co powinniśmy zrobić najpierw, jeśli w przyszłości wystąpi nagły spadek energii?

A: Najpierw wykonaj operację "uzupełnienia gazu". Ponad 90% nagłych spadków energii jest spowodowanych starzeniem się gazu lub drobnymi nieszczelnościami. Jeśli problem będzie się utrzymywał po uzupełnieniu, prosimy o zapisanie odczytów energii oraz wszelkich komunikatów alarmowych, a następnie kontakt z naszym wsparciem technicznym w celu zdalnej diagnozy. Nie otwieraj samodzielnie komory.

Q5: Czy można jeszcze zwiększyć energię wyjściową?

A: Ten moduł już wyemitował 156 mJ przy 28kV, co jest bardzo bliskie jego granicy projektowej. Długotrwała praca powyżej 27,5kV nie jest zalecana, ponieważ znacznie przyspiesza starzenie się elektrod i gazu, skraca interwały konserwacji, a nawet grozi awarią. Energia 153 mJ w pełni spełnia pierwotne wymagania aplikacyjne.

Zostaw komentarz

Proszę zauważyć, że komentarze muszą zostać zatwierdzone zanim zostaną opublikowane.

  • DISQUS
    1 out of ...